在机电设计和维修中,总会遇到这样那样的问题,你遇到过哪些令人头疼的、复杂的故障和案例?一个问题是怎么出现的,又是怎么解决的?欢迎机电网友们都来说说。
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设计对钻机时遇到的一个重要问题。
该机采用的是小电机用皮带带动机械主轴高速旋转,但是该主轴及所有元件没有做动平衡,因此而产生了跳动。所以对一主轴的设计并不一般想象中的那么容易,一般认为装二个轴承加一个轴就可以了,真正的主轴是机械里面最最关键的零件。也就是为什么市场的主轴要那么贵的原因。
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我也讲一个吧。有一次我们的净环水系统刚装了一个55KW电机,调试时还行,可是后来总是刚一开就掉闸。那天,两位电气工程师加我在内的4名电工,一起检查。发现柜子中一保险,图纸上没有。倒了半天才知道是显示仪表的保险。从摇电机、摇线、换热保、换线、换仪表、检查空开、断路器等全没毛病。我们全都傻了眼,最后,是我无意中发现断路器的电流倍数不对,(电机采用星三角启动,但是断路器的电流倍数是0.5,根本启动不行),我们全气坏了,得白干一天(早上8点干的,下午4点半完活)。
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我们公司是做PCB的。一镀铜(宝龙线)线天车经常报警“04”故障(有一侧冲过头,接近SENSOR感应到至冲过头)。像这种故障多数是电工先去检查维修,修了几次后,电工没找到问题,就找机修去检查,机修也说没问题。如此设备一直有故障,上头领导追问下来,搞得电工和机修的课长争吵,都说没问题!后来在一位电工领导的强烈要求下,把天车两侧的主动行走轮更换后才排除了故障!原因就是两侧轮子磨损轻重不一样!
zhong-gong
loversnowfox
我也来一个。在一个制造型企业做电气技术员。有一个电源供给箱在合闸时里面打火跳闸,因为电源供给箱是装在滑道上的,于是就拉出来找短路的地方。出现这种问题一般都是里面的高压变压器对地(此高压变压器为易损品,因为这个电源供给箱就是测试产品在高压下的泄露电流,当产品内部短路时保险烧毁的同时变压器有时也会烧的)。直接更换了一个还是跳闸,用表测一下,进电短路,现场空间比较有限,于是就想把电源箱拿到屋里去慢慢的修。由于电源供给箱后面都是航空插头,生产线也在运转就没给设备断电,伸手就去拧插头的螺母,拽着插头的外壳往外拔时候有点费力,就改个手型,顶住电源箱的后盖往下拔,结果电到我了,站那想了半天,也不应该有电啊。于是把总电源关了,把电源箱拆下来,回去研究一下是哪漏电,结果是航空插头上的胶木短路,我拔插头时估计是碰到胶木上了。
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我还在上一个公司时,公司有一台数控车床,用的是一种国产小厂的伺服系统。经常损坏伺服驱动器。每次都是把驱动器返回厂家修理,收费一次1000元。俺试着打开驱动器,检查后发现功率放大的场效应管有8个,其中有两个损坏。但是厂家将该场效应管上的规格、型号均抹去了。俺试着估计该场效应管的耐压、额定电流等参数,到电子市场十几块钱一个买了几个换上。没想到可以用,而且经过试运行,发现俺换上的管子比原装的寿命还长。可能是我选的型号耐压和额定电流比以前的大。后来这些驱动器均不用返回厂家修理了,为公司节约了不少维修费用,领导表演了我,但是没给奖金。郁闷!!!
湘邵之水
我也谈谈。本公司一台打孔机出现喷嘴处无高压水,其他正常。先后几个人去维修,未能解决问题。此机器用一台气驱动水泵,在气缸两端装有机械单向阀,气缸动作一次,高压水保持一分钟,当水压低时,气缸又动作一次,如此反复,保证喷嘴处一直有高压水。因为大家没见这水泵,以前的机器用的是洗车高压水泵。凭经验分析,应该是入水管中有空气,后经排空,喷嘴处有高压,但是十分钟后又不正常。最后查出问题,真是大跌眼睛,是新换的过滤器进水口有保护塞未去掉。原来工模部主管自己更换上去,安装时过滤器加满水,打孔机出水口很小,到后来无进水,不知道要去掉保护塞,才出现此故障。
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在工厂里做电工,今天更换一个变频器,结果电机烧了。又换了一个同样的电机,运行时测试一下电流达到13A(正常0.75kw电机,电流1.5A左右),电机拆开也反复看也没有发现什么问题。接近下班的时候才发现,原来的电机是用【两相输入(220V)三相输出】变频器,而更换的是【三相输入(380V),三相输出】变频器。电机一直是三角形接法。问题就是出在这里,这种电机,对两相输入变频器,电机接法是三角形,而对三相输入变频器,电机的接法就要改成星形,否则就会引起变频器过流,最后电机烧毁。
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我也说一个。学机械的负责维修工作,在车间里喜欢和电工交流。一次车间里的一个小接触器坏了,电工准备换,但发现这个有带常闭触头,库房里只有常开的所以没换,当时比较着急,后来,我发现这个接触器只是电磁部分有问题,触头是好的,就动手把常开接触器的电磁块给换上了,正常工作。当时电工都很意外,他们比较年轻从来没尝试拆开过,这说明有时惯性思维左右了我们的判断,要学会尝试新的办法解决问题,师傅没教的不一定不是好办法,年轻人要多动手才能积累经验。
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圣伟
说一个关于变频器启动的问题。当时在某报业集团搞印刷机维修,工作一年多,出报口的堆积机一传输带不转了,也就是带动传输带的电机不转,开始以为电机或皮带卡死了。检查后没问题,因为变频器压根就没输出。问题锁定在电气上了;断电检查外围电路都没问题,上电后观察各中间继电器状态没问题。对照电路图后发现,变频器的使能是靠一中间继电器激发的,但这个中间继电器是得电了的,上电后检查触点,竟然没通。原来是常开触点氧化严重,没有才使变频器没有使能。当时这个继电器有点特殊,没有备件,幸好另一对常开触点没有使用,更换到另一触点后问题解决。当时特有成就感,当然现在回想起来,这个问题就是小儿科,但当时生产任务紧,通过这件事,锻炼了我的自信。
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机电维修,看起来简单,要做到精准,确实不容易。我也来说一个我在公司维修时遇到的一个问题。我们的生产线是变频器控制,所有工艺和驱动都由PLC,各种模块通过通信总线全部汇总由电脑统一控制。一个条件不满足,生产线就开不起来。三个挤出主电机分别在800KW以上,一个变频器是由两个柜子组合的。故障现象是过电流报警,不能开机。总工程师现场指挥抢修,拆卸很不容易。电动机,电线进行摇测,更换变频器,都没有找出故障。最后怀疑是电动机轴承有问题,拆下检测还是没有找到原因,没办法只能怀疑电动机匝间短路,送杭州市大修厂,用电桥检测,确定电动机没有问题。折腾了两天把电动机装上,继续找原因。由于设备大,弟兄们很辛苦,该换的都有换了,陷入了困境。后来一个员工说是不是电流互感器有问题,一语惊醒梦中人,查看电流互感器没有异常现象,用万能表测量也没发现问题,直接换掉报警相的电流互感器,试机故障排除。弟兄们辛苦不算,停产几天,费用花了不少,损失很大惊动了集团公司,事后大家进行了总结。我要说的是,机电维修不容易,既辛苦,又必须具备全面的知识,还有就是现场冷静的思考和全方位的判断,一些问题往往在意料之外。