2020年全国纸浆消耗总量10200万t,废纸浆占纸浆消耗总量55%[1]。废纸制浆需要脱除大量的油墨、颜料和微细胶黏物等[2],该类物质的产生使造纸废水负荷增大[3-4]。GB3544—2008《制浆造纸工业水污染排放标准》颁布与实施后,废纸造纸废水经物化和生化处理已无法达到最新的国家排放限值。针对该情况,国内很多制浆造纸厂采用Fenton高级氧化工艺作为深度处理造纸废水的方法[5]。Fenton氧化反应由Fe2+引发H2O2分解,产生高活性的·OH,攻击和破坏难降解有机污染物结构[6-7],达到解毒、脱色和分解有机物的目的;反应结束后溶液中的铁催化剂与有机物结合,形成Fenton污泥,该污泥中含铁量可达30%~40%,属于富铁污泥[5-6]。
Fenton污泥含水量高,有大量的金属成分以及有机质、腐殖酸等有害物质,不适合采用传统的填埋和焚烧处置;由于其含铁量较高,有许多学者将其经过其他热化学、物理等手段进行资源化利用。Cao等人[8]通过共沉淀法,在800℃下烧结,成功合成了磁性NiFe2O4颗粒,将苯酚作为模拟污染物,去除效率高达(95±3.4)%。陈丽群等人[9]利用木质素和Fenton污泥成功合成污泥基生物炭用于吸附亚甲基蓝,去除率高达96%。在污泥资源化的过程中,生成的催化剂、吸附剂等在反应后依旧存在泥水分离困难的问题。因此,寻找一种更合适的资源化方法是处置Fenton污泥的关键。
本研究从固废高值化利用及废水达标排放的角度出发,以Fenton污泥为主要原料,复配粉煤灰、煤泥、羧甲基纤维素钠,采用高温热解的方式制备水处理铁泥基催化剂;并进行废纸造纸二沉池出水的非均相Fenton深度处理。探究pH值、H2O2添加量、催化剂投加量对CODCr去除率的影响,以期建立一套经济、高效的水处理工艺;并通过循环水处理实验,探究催化剂的可再生性能。
实验所用的粉煤灰取自陕西榆林某电厂,Fenton污泥取自陕西关中某造纸废水处理厂,煤泥取自山西柳林某选煤厂。实验用水取自山西某造纸厂产生的废纸造纸废水二沉池出水,4℃冷藏保存并及时测试水质指标,结果如表1所示。
羧甲基纤维素钠(CMC)、过氧化氢(H2O2,质量分数30%)、硫酸亚铁、氢氧化钠、硫酸、聚丙烯酰胺(PAM)均为分析纯。
GSL-1500X型真空管式高温烧结炉,合肥科晶材料技术有限公司;BT100S型蠕动泵,雷弗流体科技有限公司;5B-6C型COD快速测定仪,连华科技有限公司;EFS-3D型色度测定仪,合肥恩帆科技有限公司。
1.3.1铁泥基催化剂的制备
经预处理的Fenton污泥、粉煤灰、煤泥,以质量比5∶3∶2混合均匀,100g原料中添加10mL质量分数为3%的CMC溶液制备成球。经105℃干燥得到生料球。通过高温烧结的方式将生料球制备成铁泥基催化剂。烧结工艺为:400℃预热30min,950℃保温40min,升温速率为5℃/min;N2气氛,流量为100~150mL/min。
1.3.2废水处理
非均相Fenton氧化:称取一定质量的铁泥基催化剂置于固定床反应器中,取400mL废水于500mL烧杯中,滴加质量分数20%的稀硫酸和质量分数20%的氢氧化钠溶液调节至实验所需pH值,随后添加一定量的H2O2,搅拌均匀后立即开启蠕动泵,蠕动泵流量为180~200mL/min;每隔20min取50mL水样调节pH值至7.0~7.5之间,滴加数滴质量分数0.1%的PAM溶液,以100r/min搅拌脱气2min;静置后取上清液测定其CODCr、色度。
采用5B-6C型COD快速测定仪测量溶液的CODCr,参考HJ/T345—2007《水质铁的测定邻菲啰啉分光光度法(试行)》绘制铁标准曲线(图1)并测定溶液中总铁及亚铁的含量,所有实验均设置3个平行样。
图1铁标准曲线
Fig.1Ironstandardcurve
以Fenton污泥、粉煤灰、煤泥为原料,通过高温热解的方式制备出抗压强度大,可以释放Fe2+的非均相Fenton催化剂。为了探究构成催化剂的骨架材料和催化物质,通过X射线衍射仪对催化剂进行物相分析,结果如图2所示。
图2铁泥基催化剂的XRD谱图
Fig.2XRDspectrumofironsludge-basedcatalysts
从图2可以看出,铁泥基催化剂中的主要结晶相为钠长石(NaAlSi3O8)、钙长石(CaAl2Si2O8)、辉绿岩(Mg3Al2(SiO4)3)等铝硅酸盐和硅酸盐物质,该类物质构成了催化剂的骨架,增强了催化剂的抗压性能。而原料中的Fenton污泥在高温热解的条件下Fe主要以磁铁矿(Fe3O4)和氧化物(Fe2O3)的形式存在;Fe在2θ=44.70°和65.16°处出现强衍射峰,分别对应Fe(110)和(200)晶面的衍射峰(PDF#06-0696)[10-12],从而初步证实Fe元素的存在。Fe3O4和Fe在酸性条件下,都可以释放Fe2+,进而催化H2O2分解产生·OH矿化有机物[13-14]。但根据本课题组先前的探究[15],在空气气氛热解条件下制备的铁泥基催化剂要实现和均相Fenton相同的CODCr去除率必须添加外源Fe。因此根据本研究废水处理的实验结果和XRD分析可以判断,催化剂热解过程中生成了Fe。
为了解铁泥基催化剂的形貌特征,对其表面和断面进行SEM扫描,结果如图3所示。
图3铁泥基催化剂表面和断面的SEM图
Fig.3SEMimagesofsurfaceandsectionofironsludge-basedcatalyst
从图3可以看出,催化剂表面和内部均有明显的孔隙结构,这有利于废水进入催化剂中使催化剂Fe2+溶出,粗糙的表面也为活性物质提供了大量的反应位点[15-16];同时,催化剂也有相当大的比表面积(230m2/g),使得部分有机物的降解发生在催化剂的表面,增强了催化剂的催化性能,减少了污泥的产生量。
2.2.1反应体系pH值
非均相Fenton催化反应体系的pH值会对催化剂的活性及稳定性产生很大的影响,进而影响有机污染物的去除效率。为了探究pH值对造纸废水CODCr去除率的影响,设置其他反应条件为:m(CODCr)∶m(H2O2)=1∶1,催化剂的投加量20g/L,滴加质量分数20%稀硫酸和质量分数20%的氢氧化钠溶液调节废水的pH值分别为1.5、2.0、2.5、3.0;每隔20min取样测试,计算得出CODCr去除率,结果如图4所示。
图4反应体系pH值对废水CODCr去除率的影响
Fig.4EffectofreactionsystempHvalueonCODCrremovalrateofwastewater
(1)
2.2.2H2O2添加量
图5H2O2添加量对废水CODCr去除率的影响
Fig.5EffectofH2O2dosageonCODCrremovalrateofwastewater
由图5可知,反应进行到100min,当m(CODCr)∶m(H2O2)≤1∶1.5时,废水CODCr去除率从46.7%增加到60.2%;但是随着H2O2的继续添加,废水CODCr去除率逐渐降低。通过反应式(1)可知,反应初始阶段,H2O2浓度的增加,有利于产生更多的·OH攻击芳香结构,使废水的CODCr降低[19-20];但当m(CODCr)∶m(H2O2)>1∶1.5时,氧化剂的添加不会再引起有机污染物的显著降解,且溶液中过量的H2O2将作为·OH的清除剂,产生氧化能力较弱的·O2H(反应式(2)),这将会严重影响体系的降解效率[17,21]。因此,本研究选择m(CODCr)∶m(H2O2)=1∶1.5为最佳的氧化剂H2O2添加量。
(2)
2.2.3催化剂投加量
铁泥基催化剂作为非均相Fenton氧化反应的催化剂,在不添加外源铁的情况下,适当的催化剂添加量将增强废水CODCr去除效率。本课题设置反应体系pH值为2.5,m(CODCr)∶m(H2O2)=1∶1.5,改变催化剂的投加量为10~30g/L。每隔20min取样测试,计算CODCr去除效率,结果如图6所示。
图6催化剂投加量对废水CODCr去除率的影响
Fig.6EffectofcatalystdosageonCODCrremovalrateofwastewater
Fig.7EffectofreactiontimeonCODCrandcolorremovalrateofwastewater
(3)
(4)
在实际生产过程中,均相Fenton反应会产生大量的Fenton污泥,污泥不但污染环境,而且脱水困难,处置成本高,导致废水处理成本升高,均相Fenton氧化工艺推广困难。实验中,通过均相Fenton和非均相Fenton两种工艺分别处理生化出水,混凝后测定两种工艺的污泥产量,其结果如表2所示。
由表2可知,在废纸造纸废水处理过程中,非均相Fenton氧化工艺几乎不产生Fenton污泥,污泥产量仅为0.045g/L;与均相Fenton氧化工艺相比,非均相Fenton氧化工艺的污泥产量减少了91%~94%。这是因为铁泥基催化剂表面粗糙,并且内部孔隙(图3)丰富,使得催化反应发生在催化剂的表面和内部,阻止了催化物质在酸性条件下大量溶出[23];经过反应生成的Fe3+可以与有机物共同附着在多孔催化剂表面,从而使污泥产量大大降低。
在造纸废水深度处理过程中,铁泥基催化剂循环利用在很大程度上将会降低废水处理成本。为了研究Fenton污泥基催化剂的循环利用性能,将催化剂过筛分离,用乙醇和去离子水洗涤,重复3遍,40℃干燥12h后用于造纸废水深度处理,结果如图8所示。
图8催化剂使用次数对废水CODCr去除率的影响
Fig.8EffectofcatalystusagetimesonCODCrremovalrateofwastewater
由图8可以看出,随着催化剂使用次数的增加,后续废水CODCr去除率均有所下降,其中第4次和第5次CODCr去除率分别为60.6%、59.3%,相比第1次(65.2%),分别下降4.6个百分点、5.9个百分点。这可能是由于在废水处理的过程中,部分有机物的降解发生在催化剂的内部,根据反应式(1),反应结束后会有Fe3+生成,Fe3+与部分有机物形成大分子络合物截留在催化剂的内部[17],用乙醇和去离子水根本无法将催化剂内部的部分有机物冲洗干净,导致催化剂的反应活性位点减少,造成废水CODCr去除率下降。
铁泥基催化剂催化降解造纸废水生化出水的过程中,该反应体系并未添加外源Fe作为催化剂引发H2O2产生·OH。作为Fe2+浸出的非均相Fenton催化氧化反应体系[24],实验根据HJ/T345—2007《水质铁的测定邻菲啰啉分光光度法(试行)》中的方法测定反应体系中总Fe及Fe2+的含量[25],结果如表3所示。
由表3可知,非均相Fenton反应体系中,铁泥基催化剂在酸性条件下有部分Fe溶出,并且反应过程中有Fe2+生成,由反应式(1)可知,生成的Fe2+会催化H2O2产生·OH,有机污染物被·OH氧化成小分子物质,甚至有部分有机物被矿化形成CO2和H2O,最终实现污染物的高效降解[26],这与均相Fenton氧化反应降解有机污染物的机理一致。表3中均相Fenton氧化反应体系中的总Fe及Fe2+的含量分别约为非均相Fenton氧化反应体系中总铁及Fe2+含量的11.7倍和2.5倍。一方面,总Fe含量较高,会导致反应结束后Fenton污泥的产量增加,污泥处置成本增加,这与表2两种处理工艺污泥产量的差距的结果是一致的;另一方面,在相同的CODCr去除率情况下,相较于总Fe含量,两种处理工艺中Fe2+含量差距并不是很大,均相Fenton反应后期体系中Fe2+含量的急剧降低会导致Fenton反应效率降低,而非均相Fenton反应体系中的Fe2+含量远低于均相Fenton体系,这也可以推测出非均相Fenton反应不仅在水溶液中发生,同时催化剂的表面和内部也提供了有机污染物降解的反应场所。
3.1采用高温热解的方法制备了铁泥基催化剂,并将其应用于废纸造纸废水非均相Fenton深度处理。该催化剂表面粗糙、孔隙丰富,其比表面积为230m2/g,孔隙率为43.17%。通过物相分析和实验对比,催化剂在热解过程中生成钙长石、钠长石等骨架材料,抗压强度增加;同时生成Fe作为主要的催化物质引发非均相Fenton氧化反应。
3.3催化剂经过5次预处理回用后,废纸造纸废水的CODCr去除率仅下降5.9个百分点,表明Fenton污泥基催化剂具有较稳定的催化性能。