针对某款越野车发动机舱冷却系统性能不足的问题,采用了一种以三维仿真为主、一维仿真为辅的分析方法,进行了发动机舱热管理分析与改进设计。通过三维仿真,对发动机舱进行了流场与温度场分析,找出了发动机舱内的高温热害部位;通过一维仿真,得到了发动机的出水温度和中冷器热端的出风温度,计算出了相应的ATD值和中冷常数。在此基础上,采用了加装导流板的改进方案,降低了中冷常数。仿真结果显示:发动机舱内中冷器上方区域存在明显的热回流情况,导致中冷常数偏高。加装导流板后,中冷器的进风量有所增加,回流量有所减少,中冷常数从28℃降低到21.31℃。这为该款越野车型的研发提供了技术支持,缩短了研发周期。
关键词
发动机舱热管理;三维仿真;一维仿真;流场与温度场
主要内容
1整车CFD模型的建立
由于发动机舱内的零部件众多,而研究重点在于舱内的传热分析,在保证计算精度的前提下,可以对舱体的几何模型进行简化。在ANSA软件中对几何模型进行前期的几何清理工作,将一些直径较小的管道及线束等对传热影响较小的部件进行简化。图1为简化后的整车几何模型示意图。
图1简化后的整车几何模型示意图
将前处理后的文件导入到STAR-CCM+中,进行网格质量检查、划分区域以及设置边界条件,完成体网格的生成。图2为计算域示意图。计算域的长度设为10倍车长(车前3L、车后6L),宽度为7倍车宽(左右各3W),高度为5倍车高。计算域的入口设为速度入口,数值根据工况车速进行设置。出口设为压力出口。
图2计算域示意图
为了更加真实地模拟发动机舱内部的流场情况,在生成体网格时设置了多个Block块局部加密区域。从整车的表面向发动机舱内分层细化体网格,以提高仿真的计算精度。经过网格划分,生成的体网格单元约3467万,如图3所示。
图3生成的体网格示意图
通过对换热器进行台架试验获取惯性阻尼系数和黏性阻尼系数。图4为台架试验示意图。根据台架试验获得的数据,拟合得到换热器的二次多项式曲线。多项式系数即为各换热器的多孔介质特征参数,参数如表1所示。
图4换热器的台架试验示意图
表1各换热器的多孔介质参数
采用动量源法设置风扇的边界条件。相较于多重参考系法,该方法不需要详细的风扇CAD数据,通过输入风扇的P-Q曲线完成动量源的加载,真实地模拟风扇旋转。通过实验采集风扇的P-Q特性曲线后,在Origin软件中拟合出二次多项式(如图5所示),利用差值法得到风扇各工况点的转速值。
图5P-Q曲线多项式拟合曲线
根据《汽车水冷发动机冷却装置的性能及试验方法》的标准,在车辆研发过程中,需要对发动机降额功能轻型车辆的冷却系统性能进行检验,即ATD(airtoderating)试验。该试验采用道路试验的方法。测试车辆后面连接着一辆拖车,车辆油门踩到底,通过控制拖车来保证测试车辆发动机转速和条件,ATD试验场景如图6所示。
图6ATD试验场景
本文中研究车型搭载的是F1C直喷发动机,主要参数如表2所示。
表2F1C直喷发动机参数
根据F1C型发动机特性曲线(如图7所示),挑选3个发动机工况进行仿真,3个发动机工况分别属于最大功率工况和最大扭矩工况。其中,最大功率工况下的发动机转速为3500r/min,最大扭矩工况下的发动机转速分别为2500、1500r/min。仿真工况的具体参数如表3所示。
图7F1C发动机特性曲线
表3仿真工况参数
2发动机舱散热特性分析
为更好地说明流场与温度场的仿真结果,在冷却系统的核心区域附近定义了2个截面。如图8所示,Y=0mm是位于格栅进气口附近的对称截面,Z=560mm则位于中冷器附近位置。
图8截面位置示意图
三维仿真的主要目的是观察发动机舱内是否存在明显的回流现象,找到高温热害的部位。通过速度矢量图可以研究发动机舱内流场与温度场的分布情况,这里分别对3种工况下的发动机舱散热特性进行仿真分析,图9是最大功率工况下的速度矢量图和温度云图。图9(a)中,在Y=0mm截面处,中冷器与上格栅之间的缝隙较大,中冷器冷端的进风面没有正对上格栅。通过上格栅的大量冷却空气绕过中冷器,从中冷器的上方直接流入散热器,仅有少量空气从中冷器的冷端进入,不利于对热端高温气体的冷却,导致发动机舱内的回流率较大,降低了冷却系统的性能。从图9(b)也可以看出,在Z=560mm截面处,中冷器上方区域均有来自于发动机舱内的回流空气(如图中黑圈所示),这些回流的高温气体不利于中冷器散热,降低了冷却系统的性能。
图9原方案的速度矢量图和温度云图
图10是最大扭矩工况下的结果。由图10(a)可知,在2500r/min转速下,发动机舱内的流场分布与最大功率工况相似,高温区域主要存在于散热器和发动机之间,最高达到了117.21℃。相比于最大功率工况下的114.82℃,提高了2.39℃。由图10(b)可知,在1500r/min转速下,发动机舱内的高温区域更多,基本上都在110℃以上。相似地,高温最高的区域存在于散热器和发动机之间,最高达到了129.03℃。相比于最大功率工况下的114.82℃,提高了14.21℃。
图10最大扭矩工况的速度矢量图和温度云图
在回流量计算过程中,三维流线图可以反映发动机舱内的热回流情况。从图11可以看出,从散热器出口流出的空气经过中冷器左右两侧形成涡流,大量回流入中冷器进风口,降低了中冷器和散热器的冷却性能。
找到发动机舱内的高温热害部位后,将各冷却模块的流量值以及工况数值输入到一维模型中,进行ATD值和中冷常数的计算。
图11热回流流线云图
3冷却系统一维仿真分析
3.1一维模型的建立
图12为中冷器两端气流流动示意图。中冷器的进气流量分为两部分:一部分是涡轮增压产生的高温气体从中冷器的热端(绿色管路)流入;另一部分是常温冷却空气从中冷器的冷端(格栅进入)流入。冷却空气从中冷器中水平流过,对高温气体进行冷却降温,冷却后的高温气体从红色管路回到发动机中。
图12中冷器两端气流流动示意图
根据发动机舱的实际结构,在Flowmaster中搭建出了一维模型,如图13所示。该模型由进气系统和水冷系统2部分组成。进气元件主要是冷凝器、中冷器和散热器。常温空气从格栅进入机舱后,经过中冷器和冷凝器流入散热器。由于冷凝器、中冷器和散热器等换热器均存在热回流现象,在三维仿真时需要分别对它们的流量进行监测。将三维仿真结果输入到一维模型中,完成ATD值、中冷常数等参数的计算。水壶和水泵等水路元件组成了发动机的水冷系统。其中,一维模型仿真所需的水路各部件性能参数由生产厂家提供。而气路元件参数,如中冷器和散热器的进风量和回流量等,需要通过STAR-CCM+的三维仿真计算获得。
图13一维模型示意图
3.2一维仿真的计算结果
一维仿真分析中,一般将ATD值和中冷常数是否满足要求作为评价指标。经过一维计算,3种工况的ATD值均满足要求(≥45℃),而前2种工况的中冷常数在28℃左右,超过了限值,第3种工况的中冷常数满足要求。一维仿真结果如表4所示。
表4一维仿真结果
由表4可知,最大功率工况的中冷常数最高,超过了工程限值,故将该工况作为恶劣工况,进行发动机舱的改进设计。通过对冷却系统部件的空间位置进行调整等改进方案,改善中冷常数。
4发动机舱的改进设计
4.1改进方案的设计
为了解决中冷常数不满足要求的问题,本文中尝试提出了3种改进方案:方案1,在中冷器上方增加一块导流板,将上格栅处的冷却空气导流到中冷器的进风面附近,以增加中冷器的进风量。方案2,调整上格栅的开口方向,改变冷却空气的流向。方案3,提高中冷器的空间位置,增加冷却空气的正对面积。其中,方案2对格栅进行结构改进,研发成本较高。方案1与方案3相比,增加导流板的方案,在工程中更易实现。综合考虑,采用方案1对发动机舱的结构进行改进设计,改进前后的几何模型如图14所示。
图14改进前后的几何模型示意图
4.2改进前后的对比分析
对方案1来说,加装导流板可以有效地增加中冷器的进风量,减少舱内的热回流现象。对发动机舱进行流场与温度场仿真分析,得到的发动机舱2个方向上的速度矢量图和温度云图如图15。
图15改进后的速度矢量图和温度云图
从Y=0mm截面(图15(a))可以看出,加装导流板后,从上格栅进入的大量冷却空气被导流到中冷器进风面,增加了中冷器的进风量,同时散热器后方温度从114.82℃降低到了112.15℃,改善了热回流现象。从Z=560mm截面(图15(b))可以看出,加装导流板后,中冷器附近的流速有所下降。散热器后方的温度从115.42℃降低到了113.74℃,降低了机舱内高温部位的温度,提高了散热性能。
经过一维计算,加装导流板后的中冷常数满足了要求,改进前后参数的计算结果如表5所示。由表5可知,中冷器的流量明显增加,回流量明显减少。该改进方案在满足ATD值的要求下,将中冷常数从28℃降低到21.31℃,提升了中冷器的冷却性能。
表5改进前后参数的计算结果
5结论
1)运用三维CFD方法对某越野车发动机舱进行了流场与温度场仿真分析,确定了舱内存在的高温热害部位,得出中冷器附近的回流量较大。
2)通过冷却系统的一维仿真,结果表明:最大功率工况下的中冷常数值最不理想,不符合工程要求。需要对机舱进行结构优化改进,降低该工况下的中冷常数值。
3)通过加装导流板的改进方案,中冷器的流量有所增大,回流量有所减少,中冷常数从28℃降低到21.31℃,提高了中冷器的冷却性能。
王良模,张啸天,王陶,等.某越野车发动机舱热管理分析与改进[J].重庆理工大学学报(自然科学),2023,37(10):9-16.